Страница 21 из 32
Во время испытаний разбалансировки напряжений не наблюдалось. За 375 ч наработки было выявлено девять неисправностей СРП и четыре — орудийного преобразователя координат (ОПК). Однако блоки СРП и ОПК подвергались сильному загрязнению пылью и маслом (утечки из приводов стабилизации). Существующая система вентиляции и очистки воздуха показала себя неэффективной. Блоки были перегружены аппаратурой, монтаж сильно стеснен, что затрудняло поиск и устранение неисправностей. Блок решающих усилителей перегревался. По причине неотлаженности не проходили проверку узлы СРП: автомат курса, схема контроля СРП в динамике и схема учета баллистического ветра.
Общее количество отказов РЛПК без системы стабилизации достигло 28, что составило 15 ч наработки (по ТТТ — 30 ч) и указывало на недостаточную надежность.
Система стабилизации линии визирования оценивалась при функционировании всего комплекса, наработав на стоянке 75 ч и в движении 100 ч. С 15 августа по 10 сентября система работала неустойчиво, при этом ошибки привода стабилизации по горизонту превышали в 4–5 раз ошибки, полученные до госиспытаний.
Одной из причин нестабильной работы стало засорение грязью механизма управления гидронасосом. Кроме того, доступ к узлам системы стабилизации для обслуживания был затруднен. Время выхода гировертикали в «0» составляло 7 мин вместо 3 мин по ТТТ.
Из 6266 выстрелов на госиспытаниях 98 % было произведено автоматическим огнем, в том числе очередями по 5-10 выстр. — 90 %, от 20 до 80 выстр. — 8 %. В движении осуществлено 28 % выстрелов. Боеприпасы функционировали нормально, за исключением двух случаев осечки.
Звенья применялись от двух до восьми раз; из 1000 шт. после испытаний 34 отбраковали вследствие деформации. Наблюдались две задержки из-за пропуска подачи очередного снаряда. Поломок деталей автоматов, вызвавших задержки стрельбы, зафиксировали четыре, в том числе трижды — из-за пружины гильзовыброса. Поломка этой пружины вела к поломкам других деталей автомата. Для устранения дефекта требовалась разборка всего автомата, что являлось недопустимым.
Отмечалось значительное количество (23) повреждений и поломок деталей пушечной установки, вызвавших задержки в стрельбе.
Гидравлические силовые приводы башни и пушечной установки функционировали нормально.
До начала госиспытаний на опытном образце были заменены следующие узлы и агрегаты:
— двигатель на 1260 км пробега вследствие наработки 326 моточасов, большей частью на стоянке в период отладки и испытаний РЛПК и пушки;
— гусеницы и бандажи 1 — го и 3-го правых поддерживающих роликов на 1100 км в связи с аварийной поломкой гребней траков при спадании гусеницы;
— комплект дисков главного фрикциона на 1800 км из-за разрушения шести ведущих дисков.
Новый дизель отработал 315 ч, из них 186 ч на госиспытаниях.
В ходе госиспытаний все агрегаты шасси, кроме редуктора привода к дублирующему агрегату питания и ВКУ, работали безотказно. Редуктор привода к дублирующему агрегату вышел из строя при наработке всего 445 ч в результате разрушения хвостовика паразитной шестерни. Отказ в работе ВКУ был вызван коротким замыканием от попадания воды в разъем при разрыве шланга системы охлаждения пушки.
Гусеница работала нормально, но после пробега 1900 км у 25 % траков было отмечено увеличение шага на 3–4 мм по причине выдавливания резины в зазоры между проушинами. Назначенный ресурс гусеницы в 3000 км требовал подтверждения.
Кроме того, по шасси были выявлены следующие недостатки:
— недопустимо большие нагрузки на пятые опорные катки;
— появление выхлопа с пламенем в движении под нагрузкой после длительной работы дизеля на отбор мощности для СЭП;
— недостаточная вентиляция отделения управления при движении по- боевому (при температуре + 23 °C атмосферного воздуха в отделении механика-водителя зафиксировано + 50 °C);
— стесненное размещение расчета в башне;
— невозможность выхода механика-водителя при положении стволов пушки над люком;
— недостаточная эффективность системы охлаждения дизеля (при + 23 °C атмосферного воздуха температура воды достигала предела + 105 °C, масла — +110 °C);
— неэффективность ПАЗ;
— РЛПК при включении значительно ухудшает дальность связи посредством радиостанции Р-113;
— неудобная установка ночных приборов ТКН-2 и ТВН-2.
ТТХ и ориентировочные нормативы комплекса «Енисей», зафиксированные в процессе госиспытаний
Боевой вес, т……….. 27,5
Боекомплект, выстр……. 540
Запас хода по грунтовой дороге, км 310
Скорость максимальная, км/ч…… 54
Боевая скорость ведения стрельбы, км/ч 10-25
Максимальная досягаемость по дальности, м 4500
Максимальная досягаемость по высоте 3000
Темп стрельбы АЗП, выстр./мин 1036-1048
Предельная скорость цели, м/с до 660 на высотах более 300 м до 415 на высотах 100–300 м
Средняя дальность обнаружения, км:
по МиГ-17 на высоте 1000 м 23
по МиГ-17 на высоте 200 м. 15
по МиГ-17 в секторе 30' без целеуказания (ЦУ) 18
по Ил-28 в режиме кругового поиска без ЦУ 20
Максимальная дальность автосопровождения, км:
по МиГ-17 на высоте 1000 м 20
по МиГ-17 на высоте 300 м. 14
Минимальная дальность автосопровождения, м: по Ил-28 …………… 270
Время обзора, с:
в секторе 15°………… 3,3
в секторе 80°…………. 12
кругового………….. 25-26
Дальность опознавания цели (по Ил-28), км 25
Разрешающая способность по дальности, м 75
Максимальные скорости сопровождения цели:
по дальности, м/с…….. 660
по азимуту, град,/с……. 60
по углу места, град./с…. 40
Время перевода из походного в боевое положение (снятие чехлов, запуск турбоагрегата, включение питания, расстопорение антенны, включение и подготовка РЛПК к боевой работе), мин 5
Время перевода в боевое положение из режима предварительной готовности, с 10-15
Запуск двигателя ЗСУ (при прогретом дизеле), с 10
Запуск турбоагрегата, мин… 1
Перевод ЗСУ из боевого положения в походное, мин 2,5
Загрузка боеприпасами, мин 45-50
Заряжание автоматов, мин… 10
Разряжание автоматов, мин… 20
Разгрузка боекомплекта, мин 25-30
Снаряжение лент, мин…………. 25–30
СЭП безотказно выдержала 8-часовую непрерывную работу с дублирующим генератором, а при работе с турбиной в отсеке питания наблюдалось повышение температуры до 83 °C и нагрев масла в подшипниках турбины до + 95 °C. Поэтому работа СЭП от турбины была ограничена 2 ч. Расход топлива турбиной при полной нагрузке составил 62 л/ч, масла — 1,8 л/ч. Замеры потребляемых мощностей показали, что в нормальных условиях работы при + 30 °C мощность СЭП достаточна. Работа СЭП при -40 °C не проверялась. Аккумуляторы 12Ст-70 функционировали нормально и обеспечивали питание аппаратуры ЗСУ в различных режимах, а также приводов наведения пушки в аварийном режиме в течение 6 мин.
Как видно из вышеизложенного, комплекс доказал свою работоспособность. Впрочем, и проблем хватало, и далеко не все они были легкоустранимыми. Но маловероятно, что при создании принципиально нового образца техники могло быть иначе. Похожие трудности, вскрывшиеся при испытаниях и эксплуатации первых серийных ЭСУ-23-4 «Шилка», как известно, потребовали длительных и неоднократных переделок систем, особенно воздухоочистки и охлаждения оборудования.
Работы по упоминавшемуся выше радиолокационному комплексу целеуказания «Обь» были прекращены постановлением СМ СССР от 4 июля 1959 г. Однако испытания подтвердили, что бортовые РЛПК как «Енисея», так и «Шилки» не способны самостоятельно эффективно обнаруживать воздушные цели. Предлагалось использовать для целеуказания стационарную РЛС П-15, но она не могла обнаруживать цели ниже 500 м, не обеспечивала целеуказание в движении и целераспределение. Комиссия сделала вывод о целесообразности «для более эффективного боевого использования ЗСУ… разработать специальную командирскую машину со станцией разведки и распределения целей».